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耐压调速高剪切泵应用实例

TAG:耐压 调速 高剪切 泵
更新时间:2013-11-01   浏览次数:

耐压调速高剪切泵应用实例

1 引言
石油化工企业中有许多热交换器,它需要循环冷却水装置,一个凉水塔冷却水用量达数千吨/时。为了节约水资源,通常采用冷却水循环使用——热交换器出来的热水经冷却风扇喷淋变成冷水流入储水池,耐压调速高剪切泵将储水池内的冷水输送到热交换器,这样周而复始地利用。一般不采用直放式,避免大量浪费水资源。
上海石化炼油、化二、化纤和塑料事业部有二十多套这样的冷却水循坏装置,设备配备类似。过去冷却风扇和耐压调速高剪切泵均不调速,利用风门挡板和出口阀门来控制风量和水流量。
化工事业部乙二醇联合装置早在1992年已对3台380V160kW冷却风扇进行了变频调速改造,节电效益每台年节约电量约为43400kWH。1998年至1999年又对6kV、550kW耐压调速高剪切泵实施了高压变频调速节能改造。本文只介绍高压变频节能应用实例。
 
2  冷却水循环装置(凉水塔)的工艺,设备及控制,

图1  循环水冷却塔冷却风扇冷却水泵变频调速系统
2.1 凉水塔顶部冷却风扇
热交换器回来的43℃左右的热水,部分或全部经喷淋装置呈雨滴状下来,冷却风扇将室外冷空气自下而上地排出,进行逆向交换,冷却下来的30-32℃水流入储水池。
冷却风扇变频调速是一个温度闭环控制系统。例如:储水池水温设定为30℃,如果实测水温高于30℃,则会自动增加输出频率→提高风扇转速→增强冷却效果→储水池内水温降下来,反之亦然自动调节。
2.2 凉水塔底部耐压调速高剪切泵
冷却水耐压调速高剪切泵将储水池内冷水以泵出口压力4.2kg/cm2 输送至热交换器,冷水→热水→回至凉水塔周而复始地循环使用,根据不同的工况,冷却水的流量是随机变化的,但是泵出口压力应基本保持不变。
耐压调速高剪切泵变频调速应是一个压力闭环控制系统。设定泵出口压力为控制参数,实际压力如果发生偏差±△P时,则自动调节输出频率→改变泵的出口压力→使之泵出口压力基本维持设定压力值,不同于原先靠控制出口阀门的开启度的方法。变频调速可以实现高效节能,不存在节流损耗。
 
3  耐压调速高剪切泵高压变频调速系统


(1)泵
泵型号:JSQ158—6
泵供量:2300 立方米/时
泵扬程:47米
(2)高压电机
额定功率:550kW
额定电压:6kV
级数:6P
转速:985转/分
额定电流:64A
绝缘等级:F
(3)高压变频器(罗宾康公司)
VFD  800kVA
输入:3¢,6kV,50HZ
输出;3¢,0—6 kV,0—50 HZ
 
4  (美)罗宾康Robicon 公司HV-VFD高压变频调速器
4.1 Robicon 公司 HV—VFD 简介
美国罗宾康公司的VFD系列是一种完美无谐波交流高压变频器,它是为了满足电网品质要求特别高的场合而设计的优质变频调速器,它可提供纯净输入电源,高功率因素,保护完善和几乎正弦波输出。
ROBICON变频驱动装置系列被指定用于标准高压三相AC感应电机。
4.2 罗宾康变频器的特点
变频器为单相PWM脉宽调制型,IGBT功率器件,最大特点采用多重叠加方式,达到完善无谐波输出。PWM电压型逆变器主要有以下特点:
(1)由于输出等幅脉冲,只需恒定直流电源供电,因此变流器为不可控整流桥,从而简化了主电路,缩小体积,降低成本,使电网侧功率因数大大改善。
(2)采用PWM控制,能够抑制或消除高次谐波,加上使用自关断器件,开关频率大幅度提高,输出波形可以非常逼近正弦波,使电机转距脉动减小。
(3)逆变器在调频同时实现调压,与中间直流环节的参数无关,从而加快了系统的动态响应。
4.3 Robicon高压变频调速器的多个功率单元串联拓扑电路
鉴于目前自关断电力电子器件IGBT、IGCT、SGCT的耐压水平不够以及不宜直接串联的缘故,为了得6kV高压输出每相5个690V功率单元串联电路。
各个功率单元由输入隔离变压器的二次隔离线圈分别供电,额定电压为690V,每相5个,因此相电压为3450V,所对应的线电压为6000V。
 Robicon VFD 变频器得益于多绕组次级输出降压变压器。例如:6kV变频器有15个付绕组,每相有5个组成,彼此之间有移相角=60/5=12°。它是由超前或滞后12°的延边三角形接线来实现的。不难看出,单元多,副绕组多,接线(延边三角形移相)复杂,整个装置的可靠性会降低。
每个功率单元的电路图。
三相低压(690V)二极管整流,单相二电平 PWM IGBT逆变,输出1¢,690V。
每个功率单元都是由IGBT构成的三相输入、单相输出的脉宽调制型变频器。
多重化的脉宽调制(PWM)输出电压波形号称完美无谐波变频器。电源侧和电动机侧的总谐波含量THD达标无问题。

图3
 
5   耐压调速高剪切泵高压变频改造后的效益
5.1 直接经济效益
1998年,当时一台罗宾康6kV VFD变频器需要人民币120万元,平均约2200元/kW。经估算平均可节电30%左右,即节省165kW,年运行时间约7000小时,工业电价0.78元/kWM。
每年节省电费=165×7000×0.78=82.5万元
回收期=1.5年
5.2 间接经济效益
再因变频器是软启动方式,采用变频器控制电机后,电动机启动时及运转过程中均无冲击电流,而冲击电流是影响接触器、电机使用寿命最主要、最直接的因素,同时采用变频器控制电机后还可以避免水击现象,因此可大大延长电机、接触器及机械散件、轴承、阀门、管道的使用寿命。因此变频改造后,不仅节约大量电费,而且可以减少设备维修保养费。
 
6   结束语
在当今的年代,我国的企业蒸蒸日上,而怎样节能又是一大难题。逐步实现电动机、风机泵设备和系统的经济运行,发展电机调速节电和电力电子技术,提高电能利用率,推广高压大功率电动机变频调速技术,是节能的重要措施。众所周知,在我们的企业中绝大多数的动能都需要电动机来拖动的,而低压变频器使用的比较普及,但高压变频器使用较少。据不完全统计,全国大功率风机、泵类设备电动机虽然数量上不到20%,但在容量上竟占40%以上,因此,如果普遍使用高压变频器,节能效果是相当可观的。如果节电率相同的条件下,高压大容量风机水泵采用变频调速会取得更大的节电效益,因此,推广高压变频调速节能技术具有重大的技术意义。

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