石化行业液氨溶解调速输送泵变频调速节能改造
中国石化股份有限公司九江石化公司为降低电气设备能耗和故障率,几年来在炼油、化工、化肥等生产装置中广泛应用富士、东芝、西门子等各型号进口变频器,对一些重要机泵驱动电机,进行变频调速节能改造。
2008年9月,采用日本富士6kV、160kW高压变频调速系统改造液氨溶解调速输送泵及驱动电机,通过控制电机转速,调节控制介质流量,使机泵出口阀处于全开状态,扬程与管网阻力特性曲线相吻合,电机降速运行,运行电流明显降低;电机各项运行参数均在正常范围,实现软启动,对电网冲击明显减小;电机轴承运行温度低于60℃,机泵运行时振动、轴位移符合相关技术标准,振值大幅降低,轴承等部件磨损减少,提高了设备运行的安全可靠性,实现了机泵长周期运行。液氨溶解调速输送泵采用变频闭环自动控制时,用原有仪表信号即能满足化肥生产装置的各种严格工艺技术要求。改造获得良好节能效果,节电率达60%,年节电50多万kW.h。
近年来,九江石化公司已投入5000多万元用于风机、水泵变频调速节能技术改造,截止2009年11月底,已投入运行462台变频调速器,总装机容量达16000kW,平均投资回收期约2年。按每台设备平均节电率40%计算,每年可节约电能4200万kW.h。实践证明,应用电机变频调速技术,提高了企业经济效益和社会效益,推进了石油化工企业节能降耗、降本增效和可持续性发展。
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